解决细纱机吊锭失效的方法
我公司现有11万纱锭,其中吊锭机台占56.27%。自应用DD2型吊锭以来,时常出现吊锭失效掉粗纱现象,砸坏胶圈、上销、罗拉滑座等机件,有时还砸伤人体,给生产带来不便,为解决这一问题,我们进行了深入的分析。 DD2型吊锭掉粗纱发生在305、320和445规格粗纱管上。起初误认为掉粗纱是吊锭支片张开尺寸小,挂不住粗纱管造成。经对比分析,305和320规格粗纱管上端内孔直径小,分别为20mm和19.3mm,易掉粗纱,而360规格粗纱管上端内孔直径大,为22.3mm,不掉粗纱;445规格粗纱管有两种型号,上端内孔直径小的为22.3mm,掉粗纱,内孔直径大的为25.3mm,反而不掉粗纱。说明掉粗纱不是支片张开尺寸小挂不住造成。经对粗纱管、吊锭解剖测量分析,发现因生产厂不同,同规格粗纱管、吊锭尺寸存在差异,并且批与批之间也有差别。同规格的粗纱管上端内孔深度差异大到6mm,吊锭支撑圈尺寸差异也明显存在。 吊锭悬挂粗纱工作原理为:粗纱悬挂到吊锭上时,先将粗纱插入吊锭下端,并将其向上推动,使支撑圈向上运动,二齿撑牙上移,利用其顶部的斜面,转动转位齿圈向上并转动45°,使其脱出吊锭壳体内壁上的凸槽;这时再将粗纱向下移动,支撑圈因重力作用随之下落,转位齿圈和连杆受弹簧作用而下移,使两块支撑片相应被推出吊锭体外而支撑住粗纱。吊锭失效掉粗纱是支撑圈在悬挂粗纱过程中,上下移动量程小,支片张开空间受阻,二齿撑牙没有完全复位,转动齿圈下移,未使两支片处于锁定状况,在设备运转中粗纱架受到振动、晃动等外力作用时,吊锭支片收缩,则出现粗纱滑脱,掉粗纱现象。此现象的发生与粗纱管上端内孔、深度、吊锭支撑圈外形尺寸,内孔滑块长度和吊锭支片张开尺寸等因素有关。粗纱管上端内孔直径大、深度浅、吊锭支撑圈外形尺寸小、内孔滑块长度短、吊锭支片张开尺寸小,就能使吊锭完全处于锁定状态,反之就会出现支片滑脱掉粗纱问题。 粗纱管上端内孔直径由所使用粗纱机的型号决定,不能随意改变。粗纱管上端内孔深度、吊锭支撑圈外形尺寸、内孔滑块长度、吊锭支片张开尺寸有碍于器材配件的制造厂改进。作为使用厂,我们只能在现有条件下进行改进,解决的主要问题是增大悬挂粗纱时支撑圈的移动量,使两支片完全处于锁定状态。为此,我们采取技术措施,在粗纱管上端内孔处加工倒角,如上图。 经过改进加工后的粗纱管不影响正常使用,并且有效解决了细纱机吊锭失效,掉粗纱问题,使用效果良好,保证了正常生产。 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网" |

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